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生產(chǎn)經(jīng)營
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從“老大難”到“新突破”,看神木公司生產(chǎn)一線技改實踐
發(fā)布時間:2025-09-27     作者:段朝欣       來源:神木公司      分享到:

今年以來,神木公司紅柳林運營中心以“小改小革”為切入點,聚焦生產(chǎn)痛點難點,面對鍋爐水處理間軟化器鹽水溶解難題,通過實施壓縮空氣反吹技術,僅用低成本投入就讓軟化水系統(tǒng)效率提升超50%,實現(xiàn)從鹽粒沉淀的“老大難”到氣力攪拌的“新突破”。

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鹽床難題威脅鍋爐安全

改造前,軟化器吸鹽罐采用靜態(tài)自然溶解方式,該工藝存在多項技術短板:鹽粒因密度高迅速沉淀結(jié)塊,形成難以溶解的“鹽床”;溶解過程缺乏有效攪拌,導致罐內(nèi)出現(xiàn)“上層不飽和、下層未溶解”的高度不均現(xiàn)象;更重要的是,鹽水濃度波動幅度高達±15%-20%,嚴重影響了鈉離子對樹脂中鈣、鎂離子的置換效率,導致樹脂再生效果差。長期運行下,鍋爐受熱面結(jié)垢風險陡增,金屬腐蝕問題隱患重重,成為制約安全生產(chǎn)的“卡脖子”難題。

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“氣力攪拌”精準破題

項目團隊創(chuàng)造性利用現(xiàn)有空壓機系統(tǒng),將壓縮空氣通過DN15不銹鋼管引入吸鹽罐底部,通過布氣裝置均勻釋放壓縮空氣。氣泡群在上升過程中產(chǎn)生持續(xù)擾動力,既有效抵消鹽粒重力防止沉淀,又通過微射流作用打破鹽粒團聚體,極大增加了溶解界面。該系統(tǒng)還配備了簡易閥門控制,操作靈活、穩(wěn)定可靠,實現(xiàn)了溶解過程的強效化和均勻化。

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節(jié)能降耗成效顯著

改造后系統(tǒng)關鍵性能大幅提升:鹽粒懸浮率達到95%以上,沉淀現(xiàn)象基本消除;溶解時長由4-6小時縮短至2-3小時,效率提升超50%;鹽水濃度波動范圍控制在±5%以內(nèi),系統(tǒng)穩(wěn)定性顯著增強;軟化水合格率持續(xù)穩(wěn)定在100%,樹脂再生能力明顯恢復。從鹽粒沉淀的“老大難”到氣力攪拌的“新突破”,紅柳林運營中心用實踐證明:基層創(chuàng)新無需“高大上”,只要瞄準痛點、精準發(fā)力,小改造也能釋放大能量,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展吹響“創(chuàng)新號角”。(段朝欣)

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